6月19日,记者从北京兴荣泰化工科技有限公司获悉,该公司开发的新一代劣质煤复合粉煤气化技术成功应用于通辽金煤化工有限公司15万吨/年煤制乙二醇联产10万吨/年草酸装置的循环流化床气化炉技术改造项目,以褐煤粉煤为原料的62500Nm3/h粉煤气化炉装置,试验性运行219小时,并通过了各种工况下的操作运行考验,各项技术已经基本成熟,系统运行连续稳定,基本达到设计要求,标志着由我国自主开发的新一代干粉煤复合粉煤气化炉研发成功。 据北京兴荣泰化工总经理邰学林介绍,该技术利用特殊的循环流化床气化炉替代现有气流床干粉煤气化技术的干燥和磨粉装置,同时具有初级气化功能,将循环流化床气化炉所生产的煤气煤粉在2000℃左右的高温下二次气化,从而实现不需要干燥磨粉,不需要添加助熔剂,在更高的温度下完成干粉煤的气化过程。 邰学林表示,通辽金煤化工有限公司以褐煤为原料,拥有3套循环流化床粉煤气化装置。改造前,3套装置每小时耗褐煤约100吨,产煤气约100000Nm3,产飞灰量约30吨。产生的飞灰大部分随着水力除灰系统和洗涤水进入到沉淀池,变成湿灰。这些煤灰热值在2000千卡以上,残碳在20%~30%之间,湿灰和灰水难处理是公司面临的巨大难题。 “传统的循环流化床气化属于低温常压工艺,不能使煤中的有机物完全分解,对环境危害大。”邰学林说。 邰学林告诉记者,该项目不但降低飞灰残炭、飞灰量和污水中氨氮等有机污染物含量,显著降低对环境的污染,同时也明显提高煤中碳的转化利用率和粗煤气中有效气含量,降低氧耗和煤耗,达到企业降低成本、节能降耗的目的。 该装置由北京兴荣泰公司提供专利许可、初级气化炉的技术改造方案和自热式煤气煤粉逆流气流床气化炉的技术设计,中国天辰工程有限公司完成配套工程设计,2016年5月24日至6月2日通过219小时连续稳定试验性运行考验。 初步试生产表明,复合粉煤气化技术每千立方米有效气消耗原料褐煤折标煤为570kg左右,氧气消耗为340Nm3左右,电耗为30kWh左右,气化循环冷却水消耗为15t左右;一次水消耗为0.75t左右;副产5.4MPa、540℃次高压蒸汽1000kg左右。煤气中的飞灰残炭小于1%,气化循环水氨氮只有原循环流化床气化炉的10%左右,气化冷却水中的悬浮物为原来循环流化床气化炉0.3%左右,无酚类和石油类废水排放。 “从技术和试运行结果来看,如果原料煤破碎筛分投产后,入炉煤粒度达到设计要求,每千立方米有效气的煤耗和氧气消耗还可以下降10%左右,有效气含量提高10个百分点左右,其他消耗还能进一步降低。”邰学林说。 |