精益管理就是一种思想,积极主动,率先垂范,沉下身子,到现场去,寻找精益改善项目;事事皆可改善,人人皆可参与,把精益工具和方法用到极致,那么,精益就是安全,精益就是效益,精益就是效率。”潞安化工常村煤矿党政领导在精益工作经验分享会上表示。近日,潞安化工常村煤矿通风部负责人李敏分享了关于“水力割缝打钻施工改善提升点”的精益管理工作经验。
清朝名臣曾国藩曾说:“天下事,在局外呐喊议论,总是无益,必须躬身入局、挺膺负责,乃有成事之可冀。”该矿通风部立足“水力割缝打钻施工”改善项目,成立了由通风部部长李敏为组长,通风部副部长张慧峰、抽采队队长郜峰、打钻队队长李沿斌、探水队队长段雷明为副组长,其他有现场实际操作经验的人员为成员的攻关小组。全体成员通过2天的井下现场排查、拍照、取证以及集体商讨、集思广益,按照钻机、传感器、开关、排水泵、水刀等10个类别,最后确定了16项改善提升点,制定了改善提升措施。目前,其中1项已经改善完成。
以改善完成的“优化钻孔回水排渣工序工艺”为例。改善前,“管线乱、标准化差”是打钻现场的代名词。具体来讲,钻孔回水排渣的主要工序为钻孔排出的水煤,经过三级沉淀后,再由电泵或隔膜泵进入排水管,这样就会造成钻机周围煤泥煤渣多、积水满巷道涌流,尤其遇到“喷孔”时,势必会将这种状况进一步扩大,增加了打钻现场的不安全因素。通过全员参与,献计献策,最终制作了“一体化水渣分离控制箱”,改变了原钻孔回水排渣工序。水渣分离控制箱改善后,一级水渣能够分离出85%煤渣,二级水渣能够分离出8%-10%的煤渣,最终水渣分离控制箱能够有效解决93%-95%的钻孔排渣问题,并100%解决了钻孔回水问题,使煤水不落地,不仅提升了工作效率效益,更强化了打钻现场安全生产标准化水平。
“到井下现场查找改善提升点,就是要从小处着眼,全员都动起来,运用精益工具和方法,动动脑子,就会有好点子,最终既提高了现场安全生产标准化水平,又提升了全员的业务技能。”潞安化工常村煤矿通风部程华峰说道。
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